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企业案例

【金属制品业】运用质量管理体系方法,提升产品一次合格率


信息来源: 发布时间:2024-07-16

一、企业简介

南平市某电镀有限公司位于福建省南平市,公司成立于 2002 年,主要客户为闽北地区机械行业外加工电镀件的生产,公司电镀种类齐全,如镀镍、镀铬、镀银、镀金、磷化、化镀等涵盖目前主流的电镀工艺。

主要产品生产工艺:

镀件检查→超声波除油→ 清洗、上挂→电解除油→预镀→

电镀→下挂、烫干→检验→包装、发货

二、企业急需解决的质量管理问题

企业在生产管理过程中突出的问题是产品一次合格率低,2023年1-6月质量数据显示,生产一次合格率91.71%(详见表1),与同行先进水平相比差距较大。该问题直接影响企业的产品交期、增加生产成本、导致企业竞争力不足,间接影响公司的声誉,造成部分客户流失、大客户配套不上,是摆在企业面前迫切需要解决的质量问题。

表1  2023年1月-2023年6月一次合格率统计(来源于生产数据)

   

通过对2023年1-6月不良品数据进一步的调查分析,将电镀不良的问题与不良品数量进行分类、统计,准确把握产品不良问题具体情况。发现造成产品一次合格率低的主要不良类型(详见表2、图1)。

表2  2023年1月-6月电镀不良品的数量分类统计表

(来源于生产数据)

图1  2023年1月-6月电镀不良类型柏拉图分析

依据柏拉图分析情况,显示企业一次不良率高的主要占比是

“镀层厚度不良”、“附着性不良”、“粘附异物”的问题,这三项不良数占总不良数的87.43%,被确定为关键问题。就此与企业对“镀层厚度不良”、“附着性不良”、“粘附异物”问题运用质量工具--特性要因图进行原因分析,并针对分析原因拟定改进对策。(详见下图2、表3)。

图2  “镀层厚度不良”、“附着性不良”、“粘附异物”原因分析

表3  导致“镀层厚度不良”、“附着性不良”、“粘附异物”

问题原因汇总表

质量不良

问题

原因分析

改进措施

镀层厚度不良

1、电解槽液PH波动大

建立电解槽液PH工艺标准

2、电镀槽液PH使用简易的PH试纸进行检测,精度不足

采用高精度的“PH测试仪”

3、电解槽液浓度不稳定

建立电解槽液浓度工艺标准

4、电解槽液浓度未进行监测

使用波美计设备对槽液浓度进行定时检测

5、各电解槽时间未有效控制

建立各电解槽时间控制标准。

6、开机、换线未进行定期工艺监控制

建立生产过程的监控规范。

7、人员质量管理意识薄弱

导入生产车间早会机制,加强质量意识宣导。

附着性不良

1、除油工序时间短,清洗不充分

建立清洗时间作业标准

2、电解槽液温度未进行控制

建立电解槽液温度工艺标准

3、各类产品电流密度未规范

建立各类产品电流密度工艺标准

4、对开机前工艺未有进行确认

建立开机前《作业准备验证规范》进行确认。

粘附异物

1、槽液较浑浊,过滤系统失效

修复过滤系统,将过滤系统列入日常维护保养

2、过滤装置的监测仪表失效

更换过滤装置的监测仪表

3、滤芯未定期更换,过滤效果差

制定滤芯更换标准,每季度更换一次滤芯

4、电镀槽腐蚀严重,未定期清洁

制定《电镀槽清洁标准》,列入日常维护清洁

三、企业质量管理体系建设的经验和做法

依据上述的调查分析,对导致企业一次合格率低的主要原因,组织企业人员系统学习《质量管理体系标准》将其质量管理精髓结合企业生产特性,进行系统改进与提升具体经验与做法如下:

(一)完善电镀工艺标准

组织企业技术负责人及生产人员对各类槽液的PH、浓度,以及各类产品的电镀设备参数(如溶液温度、电流密度等)进行试验,制定出最优的工艺标准,并经过多次验证,最终形成《电镀工艺卡》(如下图所示),有效控制“镀层厚度不良”、“镀层附着性不良”的产生。

电镀工艺卡

产品型号及名称


零(部)件名称



产 品

代 号


零(部)件图号


共 页

第页

描 图

简图:

工装或挂具示意图:

零件

材料


零件

重量

kg


零件面积

mm²

零件表面状态



来自何处


描 校

交往何处


镀层厚度



工艺守则


序号

工序名称

设  备

挂 具

挂具在液内裸露部分面积mm²

每挂具工件数

每  槽

电流密度

A/ mm²

总电流

A

溶液

温度

C

速度

工时

备注

槽液浓度

槽液PH

挂数

1. 















底图号

2. 















3. 
















4. 















5. 

























设 计 (日期)


装订号











审 核 (日期)















标记

处数

更改文件号

签字

日期

标记

处数

更改文件号

签字

日期

批 准 (日期)


(一)建立生产过程监控体系  

通过同行业的调研,以及参考电镀行业的标准,采用高精度的“PH测试仪”,对槽液PH进行检测,采用“波美计”对槽液浓度进行检测,提高槽液的浓度、PH检测的精度,利于稳定控制槽液的关键工艺参数,有效降低“镀层厚度不良”、“镀层附着性不良”的产生

同时加强了生产工艺有效的监控体系的构建,明确了开机、换线、定期工艺监控制的要求。如:电镀槽液的PH、浓度开机、换线需要确认,生产过程中每2小时确认一下,并且将确认的结果填写在《电镀过程槽液控制记录表》;生产过程中电镀设备参数速度、电流密度、温度等,生产前需要检查一次,检查合格方可生产,并记录在《生产过程流程卡》等。

(二)强化人员质量管理意识

针对生产人员文化水平普遍不高,标准化和过程化管理意识不足的问题,企业通过不断的宣导、检查、培训等,强化人员的责任心,提高生产人员质量管理意识,确保生产工艺控制有效落实,具体提升做法如下:

(1)导入生产车间早会机制,由各工序负责人对本工序的关键控制点、标准要求向本工序生产人员进行重复强调,要求本工序人员能对照工艺标准、作业指导书,进行工艺参数确认、检查,使之成为习惯。

(2)生产负责人、组长及检验员进行定期、不定期的工艺纪律检查,对发生异常质量偏差,或未按规定实施工艺参数确认、检查的岗位人员进行重新培训、指导,直至可以按要求作业为止。

该企业通过提高关键工艺参数检测手段,建立生产过程监控体系,以及强化人员质量管理意识,“镀层厚度不良”缺陷大幅度降低,并且镀层均匀性较好,提升了产品性能。

(三)加强电镀槽液清洁度管理要求

企业组织设备人员恢复了过滤系统,制定了针对性的管理制度,并且进行有效落实,几乎杜绝了镀件表面粘附异物的情况,具体措施包括:

(1)立即组织人员更换过滤装置的监测仪表,恢复监视作用。同时制定滤芯更换标准,每季度更换一次滤芯,确保能有效对槽液进行过滤。

(2)建立《基础设施与设备管理程序》、《生产设备维修保养制度》,对设备进行规范性管理。导入维护保养的要求,对过滤装置进行定期的维护保养,以及日常的点检,确保过滤装置有效运行。

(3)制定电镀槽清洁标准,每月对各电镀槽进行清洁,槽内杂质进行清理。

四、质量提升效果

(一)产品一次合格率统计与分析

质量改善方案从2023年7月开始实施,持续跟踪至2023年10月,改善后8月、9月的产品平均一次合格率统计显示,电镀产品平均一次合格率从改善前的91.71%提高到98.02%,并且业务人员反馈公司产品质量有明显的提升,尤其是镀层外观、均匀度更好,电镀产品一次合格率前后对比如图3所示:

图3  电镀产品一次合格率前后对比

注:公司于2023年7月开始对关键过程进行完善、管控

(二)质量管理提升有效性和经济效益

经过对2023年8月、9月的实施效果的验证与统计,改善后的产品一次合格率呈稳定线性上升趋势,带来了成本的降低、节能减排等效益,具体如下:

直接节约成本:2023年8月-9月节约品质成本为37415元,预计年节约品质成本为448980元,经济效益明显。

转化效益:通质量工艺标准化提升改进,公司顺利通过宁德时代、雪人股份合格供应商评审,成功成为了宁德时代、雪人股份合格供应商,预计2024年新增业务订单780万。

节能减排成果:产品合格率提升,大量减少不良品返工返修所产生打磨的粉尘噪音、重镀的污水排放,有效提升公司环境保护能力。

五、专家点评

  企业通过运行质量管理体系,运用质量管理工具,以解决企业产品一次合格率低之“痛点”为提升突破口,对质量数据进行分析,抓住影响产品一次合格率低的关键问题,聚焦关键质量问题的影响因素,在人、机、料、法、环、测等方面有针对性地采取改进措施,与提升行动前的数据对比,实现产品一次合格率大幅度提升,企业在提升行动中不仅解决了质量“痛点”问题,而且改进质量管理体系运用的有效性,为企业持续稳定提供顾客满意的产品提供了保障。